La central eléctrica Callide es un generador de electricidad ubicado en Mount Murchison , Shire of Banana , Queensland , Australia. Funciona con carbón mediante ocho turbinas de vapor con una capacidad de generación combinada de 1720 megavatios (MW) de electricidad. Callide A se puso en servicio en 1965, se renovó en 1998 y se desmanteló en 2015/16. [2] En 2018, la capacidad de generación era de 1510 MW. [2]
El carbón para Callide proviene de los yacimientos de carbón de Callide cercanos y el agua de la presa de Awoonga y el oleoducto Stag Creek. [3]
A finales de mayo de 2021, una explosión y un incendio en la central eléctrica de Callide C provocaron un importante apagón que afectó a más de 375.000 instalaciones y elevó los precios de la electricidad durante las semanas siguientes.
En noviembre de 2022, las cuatro unidades de la central eléctrica de carbón Callide no funcionaban después de que una falla estructural en la planta de enfriamiento dejara fuera de servicio la unidad C3 y, más tarde, la unidad B2 se disparó durante una prueba programada, seguida por la última unidad, B1, que también se disparó. [4] [5]
CS Energy posee el 100 por ciento de Callide A y Callide B, y posee Callide C en una empresa conjunta 50/50 con IG Power.
A finales de 1962 se concedió la aprobación para una nueva central eléctrica cerca de Biloela . [6] Las obras comenzaron en el lugar en febrero de 1963. El diseño de la planta, basado en unidades generadoras independientes y una sala de control, fue una novedad en Queensland. [6] También fue la primera central eléctrica de Queensland en utilizar torres de refrigeración en seco. [6]
Tenía cuatro turbinas de vapor de 30 MW, la primera de las cuales estaba en funcionamiento en junio de 1965. Desde su puesta en servicio, una sequía hizo que las restricciones de agua en la central redujeran la producción. [6] Se esperaba que el segundo conjunto estuviera en funcionamiento en mayo de 1966, pero se perdió en el mar mientras se transportaba desde Inglaterra. [6] Una unidad de reemplazo llegó en junio de 1967. El tercer conjunto estuvo en funcionamiento en octubre de 1967 y el cuarto en mayo de 1969. [6] El coste total del proyecto fue de 28,7 millones de dólares australianos. [6]
Callide A ha estado almacenada desde 2001, a excepción de la Unidad 4, que se utilizaba para el proyecto Callide Oxyfuel. [7] El proyecto Callide Oxyfuel se desmanteló en 2015/16 después de demostrar la tecnología de captura de carbono durante dos años. [2]
Tras un agresivo programa de construcción en la central eléctrica de Tarong , en 1988 se puso en funcionamiento Callide B, con dos turbinas de vapor de 350 MW. Las máquinas Hitachi son casi idénticas a las de Tarong y Stanwell.
En octubre de 2019, el Ministro Federal de Energía, Angus Taylor, anunció que el cierre originalmente planeado de Callide B para 2038-39 se adelantaría a 2028. [8]
La central eléctrica Callide (también conocida como Callide C) se puso en funcionamiento en 2001 con dos turbinas de vapor de ciclo avanzado de 405 MW. [9] Callide C utiliza una tecnología de caldera "supercrítica" más eficiente para quemar carbón y generar electricidad. [10] Fue construida para funcionar hasta 2050. [11]
Carbon Monitoring for Action estima que esta central eléctrica emite 5,73 millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año como resultado de la quema de carbón . [12] El gobierno australiano introdujo un Plan de Reducción de la Contaminación de Carbono en 2011 para ayudar a combatir el cambio climático , destinado a reducir las emisiones de las centrales eléctricas. El plan fue reemplazado en 2014 por un programa de "acción directa". El Inventario Nacional de Contaminantes proporciona detalles de otras emisiones contaminantes, pero, al 23 de noviembre de 2008, no de CO 2 . [13]
El 25 de mayo de 2021, una explosión y posterior incendio en Callide C provocaron un corte de energía significativo (incluidas Callide B y partes de las centrales eléctricas de Stanwell y Gladstone ) [14] que afectó a más de 375.000 instalaciones, [15] [16] [17] y provocó un aumento de los precios de la energía durante semanas. [18] El generador lleno de hidrógeno sufrió una falla catastrófica que provocó daños importantes. A pesar de las especulaciones sobre el cierre de la planta, Callide C3 fue reparada con un costo estimado de 200 millones de dólares y reabrió en abril de 2024. [19]
Al 25 de junio de 2024, la turbina Callide C4 no había vuelto a funcionar. Quedó destruida en mayo de 2021. En febrero de 2024, las compañías de seguros se habían negado a pagar los 300 millones de dólares reclamados por CS Energy. [20] En junio de 2024, el periodista Josh Bavas se unió a Gary Hardgrave en la radio 4BC para hablar sobre las fallas de mantenimiento que llevaron a la catastrófica explosión de Callide. [21] Sin embargo, un informe técnico de febrero de 2024 determinó que la explosión fue causada por un colapso de voltaje durante la instalación de un nuevo cargador de batería. [22] Además, un informe encargado en junio de 2024 sobre la explosión por un ingeniero forense determinó que la falta de "prácticas efectivas de seguridad de procesos" contribuyó al incidente. [23]
La Unidad Callide C4 volvió al servicio el 30 de agosto de 2024 [24] .
En el sitio está previsto construir un parque solar de 200 MW con una batería de 200 MW/800 MWh. [25]
{{cite web}}
: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace ){{cite web}}
: CS1 maint: estado de la URL ( enlace )